5月份的鋼城,綠意濃濃,正是擼起袖子加油干的好時節(jié)。
今年初以來,河鋼集團(tuán)張宣科技深入貫徹落實(shí)“用空前手段持續(xù)推進(jìn)降成本降費(fèi)用核心工作”要求,錨定生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo),以技術(shù)支撐推動全流程工藝優(yōu)化,最大限度挖潛增效。2024年第1季度,張宣科技技術(shù)支撐降本創(chuàng)效總額達(dá)6929.36萬元,折合噸鋼降本249.71元。
優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)
氫冶金享用“經(jīng)濟(jì)高效糧”
自全球首例120萬噸氫冶金示范工程安全穩(wěn)定生產(chǎn)以來,張宣科技以更加精準(zhǔn)有力的舉措,推動成本端實(shí)現(xiàn)更大突破。
“按照新方案調(diào)整原料結(jié)構(gòu)后,球團(tuán)工序成本降低了66.04元/噸,第1季度球團(tuán)工序挖潛81.44萬元?!痹谥艹杀痉治隼龝?,技術(shù)中心鐵前工藝室責(zé)任工程師郭考向大家報告了一個好消息。會議結(jié)束后,他馬不停蹄地趕到球團(tuán)生產(chǎn)現(xiàn)場?!扒驁F(tuán)工序是為氫冶金生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)原料的重要保障,同時也是降本的‘潛力股’,因此尋求最為經(jīng)濟(jì)高效的原料結(jié)構(gòu)是重中之重。”郭考說。
氫冶金項(xiàng)目投產(chǎn)后,技術(shù)團(tuán)隊(duì)錨定低成本、高效率、優(yōu)指標(biāo)目標(biāo),積極尋找高品位鐵精粉資源,先后制訂了數(shù)十個配礦方案,多次開展球團(tuán)—?dú)湟苯稹姞t工業(yè)試驗(yàn),探索適合電爐生產(chǎn)工藝的原料結(jié)構(gòu),力爭以最經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的原料成本謀求最優(yōu)配比。近期,技術(shù)團(tuán)隊(duì)重新調(diào)整了鐵精粉與秘魯鐵精粉的配加比例,將鐵精粉比例再提高5%,在保證抗壓強(qiáng)度和粒級組成的基礎(chǔ)上進(jìn)一步降低原料成本。
明確方向后,上下游工序聯(lián)動執(zhí)行是關(guān)鍵。為確保球團(tuán)礦質(zhì)量受控,球團(tuán)公司全程跟進(jìn),每小時對球團(tuán)礦進(jìn)行一次取樣分析,每日進(jìn)行兩次以上抗壓檢測,隨機(jī)不定時檢測球團(tuán)礦粒級,根據(jù)每日成品礦分析觀察氧化鐵等元素變化,一發(fā)現(xiàn)波動就及時調(diào)整。
隨后,按照最新配比生產(chǎn)的球團(tuán)礦進(jìn)入氫冶金工序,氫冶金公司精確計算入爐及出球時間,嚴(yán)格做好各項(xiàng)參數(shù)調(diào)整控制,嚴(yán)密跟蹤監(jiān)測爐內(nèi)參數(shù)變化、還原段溫度控制和金屬化率波動等數(shù)據(jù)值,及時調(diào)整工藝氣體入口溫度及進(jìn)氣流量,確保每個環(huán)節(jié)不出差錯。
第1季度,在球團(tuán)礦降本的基礎(chǔ)上,DRI(直接還原鐵)金屬化率平均達(dá)94.74%,達(dá)到投產(chǎn)以來的最好水平。
優(yōu)化措施落地
“金疙瘩”涌現(xiàn)鋼后產(chǎn)線
在1號電爐旁,特鋼公司技術(shù)質(zhì)量科科長李學(xué)科和技術(shù)中心煉鋼工藝室主任張曉峰正在觀察爐內(nèi)合金熔化情況?!皠討B(tài)優(yōu)化合金B(yǎng)OM(物料清單)設(shè)計后,鋁元素收得率大大提高,同時減少了鋼芯鋁用量、降低了成本,真是一舉多得?!崩顚W(xué)科向張曉峰豎起大拇指。
在煉鋼過程中,加入適量合金主要有兩種作用:作為金屬脫氧劑,增強(qiáng)產(chǎn)品的硬度、強(qiáng)度、耐腐蝕等性能。其中鋁元素作為脫氧劑,可細(xì)化晶粒、增強(qiáng)韌性,同時提高產(chǎn)品的抗氧化能力,因此常常以鋼芯鋁的形式加入鋼水中。張曉峰解釋說:“按照過去的物料清單,鋼芯鋁先加入鋼包中作為脫氧劑參與反應(yīng),合金化的部分就會減少,從而影響產(chǎn)品性能?!?/p>
合金B(yǎng)OM標(biāo)明了鋼水冶煉時加入合金的順序和種類。在攻關(guān)過程中,技術(shù)團(tuán)隊(duì)動態(tài)調(diào)整物料清單順序,讓其他合金先參與脫氧反應(yīng),然后再加入鋼芯鋁。
方案確定后,執(zhí)行是關(guān)鍵。在爐前操作時,特鋼公司職工嚴(yán)格按照合金B(yǎng)OM動態(tài)優(yōu)化方案,精準(zhǔn)添加合金料,細(xì)化工藝操作,同時增加鋼水取樣頻次,提高檢驗(yàn)精度,確保方案執(zhí)行到位。第1季度,鋼芯鋁用量減少1.6千克/噸,挖潛17.42萬元。
動態(tài)優(yōu)化合金B(yǎng)OM只是特鋼公司全流程工藝優(yōu)化舉措之一。第1季度以來,該公司制訂了煉鋼工序低價合金物料替代高價合金、優(yōu)化性能富余量較大產(chǎn)品合金含量等7項(xiàng)措施,降成本140.81萬元。軋鋼工序通過優(yōu)化三棒成品孔型,固化工藝參數(shù),抽油桿鋼尺寸合格率提升9%,創(chuàng)效11.4萬元;優(yōu)化型材加熱工藝,降低天然氣消耗1.5立方米/噸,挖潛13.95萬元。
“第2季度,鐵前工序繼續(xù)摸索焦?fàn)t煤氣單耗、工藝氣量與DRI性能指標(biāo)的平衡關(guān)系,進(jìn)一步降低焦?fàn)t煤氣單耗及電耗;煉鋼工序持續(xù)改善電爐關(guān)鍵指標(biāo),降低鋼鐵料及輔料消耗;軋鋼工序固化工藝參數(shù),持續(xù)提升成品尺寸合格率……”乘勝追擊,張宣科技確定了第2季度工作目標(biāo),以更高工作標(biāo)準(zhǔn)、更大工作力度、更優(yōu)工作業(yè)績助推綠色發(fā)展取得新突破。
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如無意中侵犯了您的版權(quán),敬請告之,核實(shí)后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。